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DIY Leistungsfaktorkorrektur

Grüße die Bewohner unserer Website!
Jetzt werden wir zusammen mit Roman, dem Autor des YouTube-Kanals "Open Frime TV", ein sehr interessantes Gerät zusammenstellen, das als Leistungsfaktorkorrektur, abgekürzt KKM, bezeichnet wird.


Alles begann mit der Tatsache, dass die Spannung von bis zu 150 V im Netzwerk des Autors abfiel und dies eine Reihe von Problemen verursachte. Das wichtigste davon war jedoch, dass der funktionierende Computer einfach nicht eingeschaltet werden wollte und zur Information über einen Spannungsregler eingeschaltet wurde.

Dieses Problem muss gelöst werden, aber wie? Die erste Idee war, ein gewöhnliches Step-Up-Netzteil mit Stabilisierung zusammenzubauen und es einfach an den Eingang der Computereinheit anzuschließen. Im Prinzip wollte der Autor dies tun und begann sogar bereits mit der Vorbereitung einer Leiterplatte, aber dann sprach er mit einer klugen Person und riet mir, einen Leistungsfaktorkorrektor herzustellen. Die Idee ist gut, aber im Internet nach Informationen zu suchen, wurde leider nichts gefunden. Auf jedem geliebten YouTube gab es nur Erklärungen, wie es funktioniert, aber keine einzige vorgefertigte Lösung. Und in Google hat der Autor nur ein paar Artikel gefunden, von denen er die notwendigen Informationen aufgegriffen hat, und jetzt bin ich bereit, sie zu teilen.
Zunächst ein paar Worte zur Funktionsweise des Geräts. Schauen wir uns an, wie der Impulsblock funktioniert, zumindest sein Eingangsteil. Das ist also die Diodenbrücke und der Kondensator:

Es gibt 2 Situationen:
1) Am Ausgang ist keine Last. In diesem Fall wird der Kondensator zum Anfangszeitpunkt auf den Amplitudenwert des Netzwerks aufgeladen. Und da er nirgends Energie einsetzen kann, ist die Ausgabe eine gerade Linie.

2) Die zweite Situation: Wir haben die Last bzw. unseren Impuls angeschlossen. In diesem Fall wurde der Konder zum anfänglichen Zeitpunkt auf einen Amplitudenwert aufgeladen, und als die Halbwelle der Sinuswelle abzunehmen begann, begann der Konder durch die Last zu entladen, aber er wurde nicht auf Null, sondern auf einen bestimmten Wert entladen. Dann kommt die neue Halbwelle und der Conder wird wieder aufgeladen.



Das Ergebnis ist eine solche Situation, dass der Conder nur einen kurzen Zeitraum auflädt. In diesem Moment tritt der maximale Einschaltstrom auf, der den Nennstrom mehrmals überschreitet. Wie Sie vielleicht erraten haben, ist dies schlecht. Was ist der Ausweg aus dieser Situation? Alles ist sehr einfach. Es ist ein Aufwärtswandler erforderlich, der den Konverter über fast den gesamten Halbwellenabschnitt auflädt.


Dieser Konverter ist unser Leistungsfaktorkorrektor.Wie funktioniert das? Grob gesagt zerlegt er die gesamte Halbwelle in kleine Abschnitte, die der Frequenz seiner Arbeit entsprechen, und erhöht in jedem Abschnitt die Spannung auf einen vorbestimmten Wert.
Somit tritt die Ladung des Hauptkondensators während der gesamten Halbwelle auf, wodurch Stromstöße beseitigt werden, und unser Impulsgenerator sieht aus wie eine rein aktive Last für das Netzwerk.


Es gibt noch ein weiteres Merkmal des Korrektors: Er kann auch mit einer Eingangsspannung von 90 V normal arbeiten. Er muss die Spannung noch erhöhen, sei es mit einer Amplitude von 310 V oder 150 V.

Nun, wir haben uns kurz mit dem Funktionsprinzip dieses Geräts vertraut gemacht und wollen nun die Schaltung betrachten.

Es wurde einem Datenblatt entnommen, der Autor hat nichts dazu beigetragen. Wie Sie sehen können, gibt es nur wenige Elemente. Dies ist gut. Es ist einfacher, die Leiterplatte zu trennen.

Es lohnt sich auch, wichtige Punkte der Schaltung zu berücksichtigen: Erstens unterscheiden sich einige Elementbewertungen für unterschiedliche Kapazitäten, dies muss berücksichtigt werden; Die zweite ist die Ausgangsspannung. Wenn Sie KKM für ein Computer-Netzteil verwenden, müssen Sie eine Spannung von 310 V wählen. Und wenn Sie den Block von Grund auf neu zählen, ist es besser, eine Spannung im Bereich von 380 V zu nehmen.



Der Wert der Ausgangsspannung wird durch einen Spannungsteiler an diesen Widerständen geregelt:

Aus einer solchen Berechnung ergab sich bei einer Nennausgangsspannung am Teiler 2,5V. Wie bereits erwähnt, erfordern unterschiedliche Elemente unterschiedliche Kapazitäten. Für eine Leistung von 100 W wird ein 10n60-Transistor benötigt, und für 300 W werden bereits 28n60 benötigt. Es ist jedoch besser, mit einem Spielraum von 35n60 zu arbeiten, da dies definitiv der erforderlichen Belastung standhält.


Mach weiter. Diode

Es muss ultraschnell für eine Spannung von mindestens 600 V und einen Strom von 5 Ampere oder höher sein. Eine wichtige Rolle spielt der Ausgangskondensator. Es kann grob aus Überlegungen berechnet werden, 1 uF pro 1 W Ausgangsleistung.

Es gibt eine Drossel, die wir später betrachten werden.

Wir gehen zur Leiterplatte. Es stellte sich als ziemlich groß heraus, aber dies ist alles auf die große Größe des Kondensators und der Induktivität zurückzuführen.

Wie Sie sehen können, hat der Autor das Board ohne einen einzigen Jumper und alles in den einleitenden Details geteilt, um die Wiederholung zu vereinfachen. Sag nichts mehr über das Siegel, lass uns das Brett vergiften.

Wir haben die Platte korrodiert, Löcher in die Bohrmaschine gebohrt und jetzt Teile versiegelt.

Das einzige für den Test ist, dass der Autor den 35n60-Transistor durch 20n60 ersetzt hat, da er billiger ist und nicht so anstößig ist, wenn etwas passiert. Ein solches Aluminiumprofil wird als Kühler verwendet:

Es hat große Abmessungen und kann leicht Leistungselemente kühlen. Jetzt ist es Zeit, Gas zu geben. Dies ist der schwierigste Teil der Schaltung. Das Programm hilft uns bei der Berechnung:

Wir geben alle notwendigen Daten ein und erhalten am Ausgang die Wicklungsparameter. Der Kern in diesem Fall wird wie folgt sein:

Es war möglich und kleiner, aber dann muss man mehr Kurven wickeln. Vergessen Sie auch nicht, das Kontrollkästchen neben der Kabelauswahl zu aktivieren, der Autor hat es vergessen und daher hat der Induktor zweimal geschüttelt.

Der Induktor hat auch eine zweite Wicklung. Wir schaffen es aus einem Verhältnis von 7: 1. Bei 58 Umdrehungen beträgt die sekundäre 8 Umdrehungen. Der Autor drehte bei 74 Umdrehungen 10 Umdrehungen. Der Drahtdurchmesser beträgt hier 0,4 bis 0,6 mm. Was die Phasen angeht, so ist alles sehr einfach. Die Ausgänge des Induktors sind so wie sie sind auf der Platine installiert. Die Hauptsache ist, die Leistung und die Sekundärwicklung nicht zu verwechseln. Auch auf dem Diagramm gibt es eine Gleichtaktdrossel, die wir auf einen Ring mit einem Durchmesser von 20-25 mm und einer Durchlässigkeit von 2000 wickeln. Die Anzahl der Windungen beträgt 8-12, der Drahtdurchmesser beträgt 0,8 bis 1,2 mm.


Das ist alles. Sie können die erste Aufnahme machen. Da es sich nicht um eine Impulseinheit handelt, ist es unmöglich, eine Glühlampe in den Spalt zu stecken, aber der Autor hat sie trotzdem auf ein Kilowatt eingestellt. Ich wollte im Falle eines Kurzschlusses einfach nicht zum Schild gehen und die Stecker einschalten.

Nach dem Einschalten funktionierte die Schaltung. In die Last hängte der Autor 2 Glühlampen pro 100W in Reihe geschaltet.


Wie Sie sehen können, erhalten wir bei einer niedrigen Eingangsspannung am Ausgang eine Spannung im Bereich von 315 V.Jetzt müssen Sie sehen, wie sich die Schaltung mit dem Impulsgenerator verhält. Nehmen Sie dazu das Netzteil vom Computer und zerlegen Sie es. Wir müssen sehen, ob ein Varistor darin ist, falls vorhanden, um ihn zu entfernen, da er für 275 V ausgelegt ist und funktioniert, wenn 310 V angelegt werden. Jetzt werden wir diesen Block direkt mit dem Netzwerk verbinden und sehen, wie der Kosinus sein wird.

Ok, und jetzt verbinden wir uns über den Korrektor. Wir liefern die gleichen Schlussfolgerungen mit Strom, wenn es zu einer Unterbrechung kam, um nicht zu leiden und die Diodenbrücke nicht zu löten. Wir machen Inklusion.

Jetzt werden wir alle Messwerte des Energiezählers durchgehen. Vor allem interessieren wir uns für Cosinus f. Wie Sie sehen können, schwankt es um 95. Nun, ein recht anständiges Ergebnis. Jetzt belasten wir das Netzteil - eine Nichromspirale. Der Stromverbrauch beträgt ca. 160W.

Was passiert mit dem Kosinus? Und zu dieser Zeit beginnt er nach Einheit zu streben, aber wenn die Last getrennt wird, fällt sie. Dies ist auf die Entladung des Kondensators zurückzuführen. Über die Heizung. Der Kühler erwies sich als sehr groß und heizte sich eine halbe Stunde lang nicht auf. Da sich der Gashebel jedoch merklich auf 65-70 Grad erwärmt hat, ist es ratsam, einen Lüfter einzubauen.

Nun, das ist alles. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald!

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1 Kommentar
Der Induktor hat auch eine zweite Wicklung. Wir schaffen es aus einem Verhältnis von 7: 1.
Und was ist das für eine Drossel?
Aber die Idee selbst ist interessant. Etwas Frisches, kein Messer oder eine Taschenlampe.

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